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撇開楊文軍暗中算計金玄熏的事情不提,讓我們把目光轉●到潯陽的漢華重工廠區。

在寬敞的鑄造車間里,四個巨大的鋼水包已經通過鑄造天車吊裝到位,正等待着開包澆注的號令。在這四個鋼水包里,有500多噸熾熱的鋼水,工人們將用這些鋼水鑄造出15萬噸水壓機的第一根橫樑。

“李師傅,成與不成,就看你的了。”林振華站在老造型工李根元的身邊,笑呵呵地對他說道。

整個車間里的人都在各就各位,緊張地準備着最後時刻的到來,僅有的兩個閑人,就是林振華和李根元了。林振華作為集團董事長,自然不需要親自去進行操作。李根元是林振華任命的鑄造造型名譽總指揮,在此前帶着幾十名造型工已經忙碌了一個多月的時間,到了現在這會,他終於可以歇一歇了。鑄造的過程是非常緊張的,以李根元的年齡,無法適應這樣的節奏,所以他只能退到一邊當觀眾了。

“林總,我現在手心裡可是捏着一把汗的,像這麼大的鑄件,我從來沒有做過啊。”李根元說道。

林振華道:“李師傅,你就放心吧,劉工、張工,還有小甄他們,不都已經算過多少遍了嗎,不會有問題的。”

李根元不好意思地笑了:“唉,人老了,膽子也就小了。要說起來,這個澆注方案,不是也請林總你審查過的嗎,肯定是沒事的。”

“呃我在這方面並不是特別擅長。”林振華開始裝謙虛了。

要說起來即將開始的這個鑄件的鑄造工藝,也的確是讓人絞盡了腦汁的。漢華重工因為有化工設備的生產,所以也經常要製造一些大鑄件,但以往所鑄造的鑄件,最大也不過是百餘噸重。這一次他們所製造的是1.5萬噸水壓機的上橫樑根據張鈺泉的建議,整根橫樑採用一體化設計,這意味着300多噸重的一個部件,將直接一次性鑄造出來。

橫樑一體化設計的好處是非常明顯的,由於不需要採用焊接或者螺母堅固等銜接方式,橫樑的結構將更加穩定,能夠承擔15萬噸鍛壓力的反覆衝擊。然而,這個設計所帶來的挑戰也十分嚴峻,那就是漢華重工必須攻克超大型鑄件的鑄造工藝問題。

鑄造的工藝說起來非常簡單,大概是先造一個和鑄件一模一樣的木模,然後用專門的型砂把木模埋起來,填滿每一個空隙。

這種型砂要能夠耐得往鋼水的上千度的高溫,而且還要具有足夠的強度,不會在鋼水的衝擊下變形。在型砂填滿後,造型工要把木模拆掉,這樣就留出了一個造型空腔。鑄造時,鋼水直接注入空腔,冷卻凝固之後再拆掉型砂,鑄件就造好了。

對於小型鑄件來說,這個工藝沒有太大的難度,但隨着鑄件的加大,許多原來不成其為障礙的問題就顯現出來了。

首先一個是所謂“漂芯”的問題,鑄件不是一塊完整的鐵砣子,而是中間有各種空洞的這些空洞在鑄造前都要用砂型填滿。在鑄造的時候,鋼水倒進砂模,完全淹沒了這些處於鑄件中心位置上的砂芯。由於型砂的比重遠遠小於鋼水的比重在鋼水的淹沒下,這些型砂會產生出巨大的浮力,有可能脫離原來的位置浮到鋼水表面上。一旦出現這種漂芯現象,整個鑄造過程就算是失敗了。

為了解決這個問題,漢華的造型工們想了無數的辦法,把一塊塊獨立的砂芯用鋼筋連接起來,甚至用鋼板進行加固,用來傳遞鋼水的浮力。張鈺泉、劉兆華、甄子飛等一群技術人員拿着計算機算了一遍又一遍,確保在澆注中不會出現漂芯的現象。

攻克了這個障礙之後,另一個更大的問題又出現了,那就是鑄造過程中砂型的排氣問題。

鑄造是一種高溫作業,鋼水的溫度高達1500度以上,在這樣的高溫之下,造型材料會發生物理和化學的變化,從而產生出大量的氣體。這些氣體如果不能及時排放出去,滯留在型腔里,會形成巨大的壓力,從而誘發爆炸。

小鑄件的排氣是很容易的,直接在砂型上開幾個排氣口就足夠了,但這種幾百噸重的大鑄件,長寬高各有幾米至十幾米,形成的氣體規模龐大,傳統的排氣方法就很難保證在很短的時間內把所有的氣體都排放

為了設計這套排氣系統,漢華的幾名工程師折騰了一兩個月,硬是拿不出一個穩妥可靠的方案。於是,林振華號召大家群策群力,把已經退休多年的老造型工李根元也從渾北請過來了,共同參與攻關。最後,居然還真是李根元提出的一個方案讓大家拍案叫絕,那就是打破以往只在砂型上方開排氣口的慣例,採取上下兩路裸氣的方案。

這個方案,一經說破,也就顯得很普通了。大鑄件排氣的難度,主要在於體積過大,但如果上下同時排氣,就相當於排氣的距離減少了一半,難度自然也就大幅度地降低了。下方排氣其實也是很容易的,只要在地面上挖出一些排氣的溝槽就可以了。

這裡還有一個小插曲,那就是在聽到李根元提出這個兩路排氣的方案之後,甄子飛足足鬱悶了一個星期。他發現自己枉為留美海歸,在這種問題上,居然還不如一個老工人的想象力豐富。

其實這也難怪,學問越大的人,思想里的禁錮往往也越多,越容易從一些條條框框出發去思考問題。而一些在實踐中摸爬滾打出來的老工人,則很習慣於劍走偏鋒,用一些脫離常規的方法去解決問題。

甄子飛現在對於林振華曾對他說過的要從工人中汲取經驗的話,理解得更加深刻了。他在這一次心理挫折中所學到的東西,可謂是足以受用終生。

兩路排氣這種思路提出來很容易,但如何安排這兩路的排氣管道,以及確定兩路排氣是否能夠最終解決排氣問題,還是需要工程師們用科學方法來進行測算的。甄子飛發揮了他的海歸特長,直接在計算機上建立了一個大型的模型,對砂型的產氣量、產氣速度、排放速度等等進行了數學模擬,最終得出結論,認定這個方案是萬無一失的。

在那個年代裡,由於計算機的應用還不夠普遍,因此大規模數學模擬還是一門比較新的學問,劉兆華等人對此都不精通。不過,林振華作為一名後世來的穿越者,對於這門技術是非常熟悉的。他審核了甄子飛所做的整個模擬程序,又親自上機重新運行了好幾遍,這才放了心。他此時能夠站在鑄造現場如此輕鬆地和李根元聊天,也是源於對整個計算過程的信心。

“各就位,開始!”

隨着一聲號令,燒氧管準確地對上了四個鋼水包上的八個包眼,一串耀眼的火花閃起,鋼水包的包眼被打開了,鋼水順着包眼傾瀉而下,注入砂型箱。砂型在高溫下噴出幾米高的藍色火苗,所有的排氣孔幾乎在同一時刻發出了氣笛般的鳴叫聲,一股股白色的蒸氣噴湧出來,籠罩住了整個車間。

張鈺泉、劉兆華、甄子飛等人都站在指揮位置上緊張地觀察着整個鑄造過程。甄子飛手裡拿着一個筆記本電腦,看着上面的數據,嘴裡念念有詞。張鈺泉則全神貫地盯着型箱的四周,似乎在用肉眼估算着排氣量,隨時準備發出調整澆注速度的命令。

不過是短短7分鐘的時間,所有的人都覺得像過了一個世紀那樣漫

“嗶嗶!”一聲哨響,宣布了整個澆注過程的完成,車間里的人們短暫地錯愕了一下之後,便一起歡騰起來:

“成功了!”

“勝利了!”

眾人互相用各種各樣的方式表達着內心的喜悅,年輕點的工人們揮舞着拳頭,年長持重的工人們則與同事親熱地握着手,所有的人那顆懸了多日的心終於都放下了。

“李師傅,實踐表明,您設計的上下兩路排氣系統是完全有效的。”林振華對李根元說道,“你看,下排氣系統排出的氣體,比上排氣系統還多呢。”

“這也都虧了林總敢於下決心啊,我一個普通工人,哪敢擔這個責任。”李根元高興得鬍子直抖,對林振華回答道。

林振華道:“這還是俗話說得好,家有一老,如有一寶啊。

我們這次鑄造水壓機橫樑,從設計排氣系統,到撞砂、起型,都多虧了李師傅您的指導。你們這些老工人,是咱們國家最寶貴的財富啊。”

李根元笑道:“哈哈,林總過獎了。我老頭子幹了一輩子造型,快死的人了,能夠鑄這樣一個300多噸的大件,這輩子也值了。”

林振華道:“李師傅太悲觀了,以後咱們還有的是大鑄件呢。咱們的15萬噸水壓機,就是為那些大型工件的鍛造準備的,到時候,您就準備大顯身手吧。”

“有林總這句話,我老頭子就再年輕一次了。林總,跟着你做事,真是痛快啊!”

“李師傅,這不是我的功勞,而是您趕上了好時候了。中國工業要走向世界,咱們干工業這行的,有的是痛快乾事的機會。”糹未完待續。如果您喜歡這部作品,歡迎您來起點投推薦票、月票,您的支持,就是我最大的動力。t本章關於水壓機橫樑鑄造工藝的描述,取材自韓志斌編《命運的鏈接——中國一重自主研製我國第一台一萬五十噸自由鍛造水壓機紀實》,謹向中國第一重型機械集團公司的工人、技術人員們致敬。

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